近日,嘉陽煤礦機電隊鉗工高級技師夏若介牽頭成功研發(fā)蓄電瓶機車減速器主動給油裝置,旨在延長減速器使用壽命,減小維修頻率,節(jié)約使用成本,提高生產(chǎn)效率。
5噸蓄電瓶機車長期承擔高頻運輸任務,由于設計不足,重要部件一軸和二軸僅靠減速器中的齒輪旋轉(zhuǎn)進行飛濺潤滑,因缺油易磨損部件和箱體,影響使用壽命,增大維修量和生產(chǎn)成本。
為破解難題,夏若介依托多年的實踐經(jīng)驗巧思妙想,利用減速器內(nèi)部空隙,設計了一個隨動泵主動給油裝置,實現(xiàn)機車運轉(zhuǎn)即時潤滑。設計方案以機車齒輪旋轉(zhuǎn)為驅(qū)動,通過特殊設計的柱塞泵將齒輪油精確輸送到需要潤滑的關鍵部位。采用不同直徑的鋼棒鉆孔加工,搭配合適彈簧,形成泵體組件,與柱塞泵上焊接的撥塊配合,確保了油液輸送的連貫性和穩(wěn)定性。經(jīng)焊接、安裝和調(diào)試,該裝置與油底殼緊密結(jié)合,飲水機的輸水軟管固定于減速器箱體內(nèi)壁合適位置,定向為齒輪及軸承供油,實現(xiàn)連續(xù)潤滑,極大降低了磨損率。
據(jù)統(tǒng)計,按以往每年更換30套價值1681元的一軸,15套價值2600元的二軸,以及維修最低人工成本,一年至少可以節(jié)約13.7萬元。技改后的首臺機車目前在運輸隊試用效果良好,一臺機車技改成本不到200元,卻能延長機車壽命,減少維護次數(shù),降低生產(chǎn)成本,對同類設備改良也有重要的參考價值。